โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลแห่งหนึ่งประสบปัญหาในระบบกำจัดน้ำออกจากกากตะกอน โดยประสิทธิภาพของเครื่องอัดกากตะกอนแบบสายพานลดลง ส่งผลให้กากตะกอนมีความชื้นสูง การใช้โพลีเมอร์มากเกินไป และการก่อตัวของเค้กที่ไม่เสถียร
ด้วยการนำเสนอ Hengfeng Cationic 9802 และปรับปรุงกระบวนการปรับสภาพให้เหมาะสม โรงงานได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดน้ำ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และบรรลุการทำงานที่เสถียรและต่อเนื่อง
อุตสาหกรรม: การบำบัดน้ำเสียเทศบาล
ประเภทกากตะกอน: กากตะกอนผสมจากบ่อปฐมภูมิและทุติยภูมิ (ชีวภาพ)
กำลังการผลิตบำบัด: 1,800–2,200 ลบ.ม./วัน (สายการผลิตกากตะกอน)
ลักษณะกากตะกอน:
มีอินทรียวัตถุสูง กำจัดน้ำได้ยาก ความเข้มข้นของกากตะกอน 0.8–1.2% มีสารโพลีเมอร์นอกเซลล์ (EPS) สูง ทำให้การจับตัวเป็นก้อนทำได้ยาก
การกำหนดค่าระบบกำจัดน้ำ:
· เครื่องอัดกากตะกอนแบบสายพาน
· โพลีเมอร์เตรียมที่ความเข้มข้น 0.1%
· การทำให้ข้นด้วยแรงโน้มถ่วง + การกำจัดน้ำในโซนแรงดัน
· ความชื้นของเค้กกากตะกอนยังคงสูงที่ 82–85%
· ความขุ่นของน้ำที่กรองได้สูง มีของแข็งปนเปื้อนที่มองเห็นได้
· ก้อนตะกอนมีขนาดเล็กและอ่อนแอ แตกง่ายภายใต้แรงเฉือน
· การใช้โพลีเมอร์สูง แต่ประสิทธิภาพยังคงไม่เสถียร
· สายพานเกิดการอุดตันและสกปรกบ่อยครั้ง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
หลังจากการประเมิน ณ สถานที่ พบปัญหาสำคัญหลายประการ:
สารจับตัวเป็นก้อนที่ใช้ก่อนหน้านี้มีความหนาแน่นประจุและน้ำหนักโมเลกุลไม่เพียงพอ ทำให้การทำให้ประจุเป็นกลางไม่ดีและความสามารถในการเชื่อมต่ออ่อนแอ ก้อนตะกอนที่เกิดขึ้นหลวมและแตกง่ายในโซนอัด
กากตะกอนไม่ได้ปรับสภาพอย่างเต็มที่ก่อนเข้าเครื่องอัดสายพาน ความเข้มข้นของการผสมและเวลาทำปฏิกิริยาไม่เพียงพอ ส่งผลให้การก่อตัวของก้อนตะกอนไม่สมบูรณ์
กากตะกอนชีวภาพเทศบาลมี EPS และอินทรียวัตถุในระดับสูง ซึ่งเพิ่มความหนืดและการกักเก็บน้ำ ต้องใช้โพลีเมอร์ประจุบวกที่แรงขึ้นเพื่อการกำจัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
การเตรียมและการจ่ายโพลีเมอร์ขาดความสม่ำเสมอ เวลาในการบ่มสารละลายไม่เพียงพอ และผู้ปฏิบัติงานพึ่งพาประสบการณ์อย่างมากแทนที่จะเป็นการควบคุมที่มีโครงสร้าง ส่งผลให้ประสิทธิภาพผันผวน
Hengfeng แนะนำ Cationic Polyacrylamide 9802, มีคุณสมบัติ:
· ความหนาแน่นประจุบวกที่เหมาะสม
· น้ำหนักโมเลกุลสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่แข็งแรง
· ความสามารถในการปรับตัวที่ดีเยี่ยมกับกากตะกอนชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มขนาด ความหนาแน่น และความทนทานต่อแรงเฉือนของก้อนตะกอนได้อย่างมาก
การเตรียมโพลีเมอร์:
· ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.15%
· เวลาบ่มเพิ่มขึ้นเป็น 45–60 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าละลายอย่างสมบูรณ์
การควบคุมปริมาณการใช้:
· ปรับเป็น 4.0–5.5 กก./ตันแห้ง (กากตะกอนแห้ง)
· ปรับละเอียดตามความแห้งของเค้กและความใสของน้ำที่กรองได้
การปรับปรุงการผสม:
· ปรับปรุงการผสมในถังตกตะกอนเพื่อให้มีเวลาทำปฏิกิริยาเพียงพอ
· ลดแรงเฉือนก่อนเข้าเครื่องอัดสายพาน
· ปรับความเร็วสายพานและการกระจายแรงดันให้เหมาะสม
· ปรับสมดุลโซนการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงและโซนแรงดัน
· ลดการบีบอัดมากเกินไป ซึ่งก่อนหน้านี้ทำให้ก้อนตะกอนแตก
ทีมเทคนิค Hengfeng ให้คำแนะนำ ณ สถานที่เพื่อ:
· สร้างมาตรฐานขั้นตอนการเตรียมโพลีเมอร์
· กำหนดมาตรฐานการประเมินก้อนตะกอนด้วยสายตา
· ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ปรับปริมาณการใช้ตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
· ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประจำ
สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียรและทำซ้ำได้
หลังจากการนำไปใช้และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง:
· ความชื้นของเค้กกากตะกอนลดลงเหลือ 75–78%
· น้ำที่กรองได้ใสขึ้น มีของแข็งแขวนลอยลดลงอย่างมาก
· การใช้โพลีเมอร์ลดลง 15–20%
· ก้อนตะกอนมีขนาดใหญ่ หนาแน่น และทนทานต่อแรงเฉือน
· การอุดตันของสายพานหมดไป ลดเวลาหยุดทำงานและความถี่ในการทำความสะอาด
· ระบบโดยรวมบรรลุการทำงานที่เสถียรและต่อเนื่อง
ผ่านการเลือกโพลีเมอร์ที่เหมาะสม การปรับสภาพกากตะกอนที่ดีขึ้น และการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน Hengfeng ได้เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอัดกากตะกอนแบบสายพานในการกำจัดน้ำออกจากกากตะกอนเทศบาลได้อย่างสำเร็จ
กรณีศึกษานี้เน้นย้ำว่าการกำจัดน้ำออกจากกากตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลือกสารจับตัวเป็นก้อนที่เหมาะสมและการควบคุมกระบวนการที่ถูกต้องด้วย
โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลแห่งหนึ่งประสบปัญหาในระบบกำจัดน้ำออกจากกากตะกอน โดยประสิทธิภาพของเครื่องอัดกากตะกอนแบบสายพานลดลง ส่งผลให้กากตะกอนมีความชื้นสูง การใช้โพลีเมอร์มากเกินไป และการก่อตัวของเค้กที่ไม่เสถียร
ด้วยการนำเสนอ Hengfeng Cationic 9802 และปรับปรุงกระบวนการปรับสภาพให้เหมาะสม โรงงานได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดน้ำ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และบรรลุการทำงานที่เสถียรและต่อเนื่อง
อุตสาหกรรม: การบำบัดน้ำเสียเทศบาล
ประเภทกากตะกอน: กากตะกอนผสมจากบ่อปฐมภูมิและทุติยภูมิ (ชีวภาพ)
กำลังการผลิตบำบัด: 1,800–2,200 ลบ.ม./วัน (สายการผลิตกากตะกอน)
ลักษณะกากตะกอน:
มีอินทรียวัตถุสูง กำจัดน้ำได้ยาก ความเข้มข้นของกากตะกอน 0.8–1.2% มีสารโพลีเมอร์นอกเซลล์ (EPS) สูง ทำให้การจับตัวเป็นก้อนทำได้ยาก
การกำหนดค่าระบบกำจัดน้ำ:
· เครื่องอัดกากตะกอนแบบสายพาน
· โพลีเมอร์เตรียมที่ความเข้มข้น 0.1%
· การทำให้ข้นด้วยแรงโน้มถ่วง + การกำจัดน้ำในโซนแรงดัน
· ความชื้นของเค้กกากตะกอนยังคงสูงที่ 82–85%
· ความขุ่นของน้ำที่กรองได้สูง มีของแข็งปนเปื้อนที่มองเห็นได้
· ก้อนตะกอนมีขนาดเล็กและอ่อนแอ แตกง่ายภายใต้แรงเฉือน
· การใช้โพลีเมอร์สูง แต่ประสิทธิภาพยังคงไม่เสถียร
· สายพานเกิดการอุดตันและสกปรกบ่อยครั้ง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
หลังจากการประเมิน ณ สถานที่ พบปัญหาสำคัญหลายประการ:
สารจับตัวเป็นก้อนที่ใช้ก่อนหน้านี้มีความหนาแน่นประจุและน้ำหนักโมเลกุลไม่เพียงพอ ทำให้การทำให้ประจุเป็นกลางไม่ดีและความสามารถในการเชื่อมต่ออ่อนแอ ก้อนตะกอนที่เกิดขึ้นหลวมและแตกง่ายในโซนอัด
กากตะกอนไม่ได้ปรับสภาพอย่างเต็มที่ก่อนเข้าเครื่องอัดสายพาน ความเข้มข้นของการผสมและเวลาทำปฏิกิริยาไม่เพียงพอ ส่งผลให้การก่อตัวของก้อนตะกอนไม่สมบูรณ์
กากตะกอนชีวภาพเทศบาลมี EPS และอินทรียวัตถุในระดับสูง ซึ่งเพิ่มความหนืดและการกักเก็บน้ำ ต้องใช้โพลีเมอร์ประจุบวกที่แรงขึ้นเพื่อการกำจัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
การเตรียมและการจ่ายโพลีเมอร์ขาดความสม่ำเสมอ เวลาในการบ่มสารละลายไม่เพียงพอ และผู้ปฏิบัติงานพึ่งพาประสบการณ์อย่างมากแทนที่จะเป็นการควบคุมที่มีโครงสร้าง ส่งผลให้ประสิทธิภาพผันผวน
Hengfeng แนะนำ Cationic Polyacrylamide 9802, มีคุณสมบัติ:
· ความหนาแน่นประจุบวกที่เหมาะสม
· น้ำหนักโมเลกุลสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่แข็งแรง
· ความสามารถในการปรับตัวที่ดีเยี่ยมกับกากตะกอนชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มขนาด ความหนาแน่น และความทนทานต่อแรงเฉือนของก้อนตะกอนได้อย่างมาก
การเตรียมโพลีเมอร์:
· ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.15%
· เวลาบ่มเพิ่มขึ้นเป็น 45–60 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าละลายอย่างสมบูรณ์
การควบคุมปริมาณการใช้:
· ปรับเป็น 4.0–5.5 กก./ตันแห้ง (กากตะกอนแห้ง)
· ปรับละเอียดตามความแห้งของเค้กและความใสของน้ำที่กรองได้
การปรับปรุงการผสม:
· ปรับปรุงการผสมในถังตกตะกอนเพื่อให้มีเวลาทำปฏิกิริยาเพียงพอ
· ลดแรงเฉือนก่อนเข้าเครื่องอัดสายพาน
· ปรับความเร็วสายพานและการกระจายแรงดันให้เหมาะสม
· ปรับสมดุลโซนการระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงและโซนแรงดัน
· ลดการบีบอัดมากเกินไป ซึ่งก่อนหน้านี้ทำให้ก้อนตะกอนแตก
ทีมเทคนิค Hengfeng ให้คำแนะนำ ณ สถานที่เพื่อ:
· สร้างมาตรฐานขั้นตอนการเตรียมโพลีเมอร์
· กำหนดมาตรฐานการประเมินก้อนตะกอนด้วยสายตา
· ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ปรับปริมาณการใช้ตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
· ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประจำ
สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียรและทำซ้ำได้
หลังจากการนำไปใช้และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง:
· ความชื้นของเค้กกากตะกอนลดลงเหลือ 75–78%
· น้ำที่กรองได้ใสขึ้น มีของแข็งแขวนลอยลดลงอย่างมาก
· การใช้โพลีเมอร์ลดลง 15–20%
· ก้อนตะกอนมีขนาดใหญ่ หนาแน่น และทนทานต่อแรงเฉือน
· การอุดตันของสายพานหมดไป ลดเวลาหยุดทำงานและความถี่ในการทำความสะอาด
· ระบบโดยรวมบรรลุการทำงานที่เสถียรและต่อเนื่อง
ผ่านการเลือกโพลีเมอร์ที่เหมาะสม การปรับสภาพกากตะกอนที่ดีขึ้น และการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน Hengfeng ได้เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอัดกากตะกอนแบบสายพานในการกำจัดน้ำออกจากกากตะกอนเทศบาลได้อย่างสำเร็จ
กรณีศึกษานี้เน้นย้ำว่าการกำจัดน้ำออกจากกากตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลือกสารจับตัวเป็นก้อนที่เหมาะสมและการควบคุมกระบวนการที่ถูกต้องด้วย